關(guān)于流量計(jì)的工藝改造和技術(shù)革新方面的討論,似乎一直都沒(méi)有停止過(guò)。流量計(jì)等儀器儀表統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的發(fā)展離不開(kāi)技術(shù)的創(chuàng)新,在我國(guó)加入WTO以后,流量計(jì)行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代存在了很多問(wèn)題。從現(xiàn)在的整個(gè)儀表行業(yè)來(lái)看,目前很多流量計(jì)是上世紀(jì)70年代產(chǎn)品,工藝較落后,可靠性差,故障頻繁,影響使用效果。其原理是將物料沖擊量轉(zhuǎn)化為位移變化,再用差動(dòng)變壓器檢測(cè)位移量,然后整理放大,經(jīng)儀表指示供成球工參考。
實(shí)際下料中,因?yàn)榱髁坑?jì)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中粉料沖擊力不斷變化,機(jī)構(gòu)支撐平移機(jī)構(gòu)不斷抖動(dòng)、平移,給系統(tǒng)帶來(lái)兩個(gè)不利因素,首先支撐彈簧片很容易疲勞折斷,一旦折斷整個(gè)機(jī)構(gòu)便癱瘓失靈;其次檢測(cè)板置于下料筒體內(nèi),平移框架和檢測(cè)機(jī)構(gòu)在筒體外,兩者用軸連接,以便同步運(yùn)動(dòng),筒體上有一開(kāi)孔,軸從孔中穿過(guò)。因?yàn)榧纫筮B接軸活動(dòng)自如又要求筒體密封,以免粉料外溢,所以開(kāi)孔用橡膠薄膜封口。而橡膠薄膜常因連接軸的橫向運(yùn)動(dòng)而撕裂,致使粉料外溢,影響支撐平移機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng),zui終使計(jì)量失準(zhǔn)。加上結(jié)構(gòu)所決定,必須停車維修。支架上的彈簧片是廠家特制,*供貨要價(jià)太高,所以修起來(lái)費(fèi)時(shí)又費(fèi)錢,因此改造此裝置很有必要。
用壓力傳感器取代了差動(dòng)變壓器,精度高、性能穩(wěn)定。改造后整體性能特別是計(jì)量精度和工作穩(wěn)定性有很大提高。
信號(hào)處理電路采用性能可靠的集成電路,以增強(qiáng)工作穩(wěn)定性。
壓力傳感器取代差動(dòng)變壓器后,流量信號(hào)由壓力傳感器直接輸出,抗震穩(wěn)定性好,消除了震動(dòng)帶來(lái)的不良后果,可減少故障率,延長(zhǎng)使用壽命,同時(shí)可提高計(jì)量精度,對(duì)提高成球質(zhì)量很有好處。
壓力傳感器輸出信號(hào)需配以高性能的放大器才能帶動(dòng)儀表,我們自行設(shè)計(jì)安裝了放大器,通過(guò)調(diào)試,其性能完夠滿足要求。實(shí)驗(yàn)室模擬實(shí)驗(yàn)和老化實(shí)驗(yàn)表明,整套裝置性能可靠,工作穩(wěn)定,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。于是我們于2000年2月24日趁1號(hào)窯停窯大修期間進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)安裝。
改造前因檢測(cè)板平移運(yùn)動(dòng)使密封橡膠薄膜早已損壞,沖量流量計(jì)里面填滿了粉料。我們卸出支撐框架進(jìn)行了*清理,然后把1個(gè)早已裝好傳感器的備用框架安裝就位,同時(shí)把檢測(cè)板的連接軸與筒體開(kāi)孔之間的間隙用海綿塞住,這樣既解決了粉料外溢的難題,又不影響力的傳遞。然后將積算儀的舊電路板和電路拆除掉,換上新設(shè)計(jì)的放大板,接好傳感器線、電源線和儀表線,經(jīng)調(diào)試一切正常。
傳感器在安裝時(shí),對(duì)原沖量流量計(jì)進(jìn)行改進(jìn)。保留檢測(cè)板、主梁、平行移動(dòng)機(jī)構(gòu)。去掉阻尼器、量程彈簧、差動(dòng)變壓器、表態(tài)校驗(yàn)裝置。傳感器型號(hào)為CNAS2,量程10kg。
在靜態(tài)校驗(yàn)裝置上部安裝厚度為4毫米的荷重傳感器固定板,且離平行移動(dòng)機(jī)構(gòu)外側(cè)面40毫米。將荷重傳感器用螺釘固定在其固定板上。
改造后,流量計(jì)工作穩(wěn)定,計(jì)量準(zhǔn)確,成球顆粒均勻,成球質(zhì)量有較大提高,窯況也比以前好,熟料質(zhì)量和臺(tái)時(shí)產(chǎn)量均有明顯提高。該技術(shù)現(xiàn)已在我公司7臺(tái)機(jī)立窯上推廣應(yīng)用。