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科氏力質(zhì)量流量計計量不準(zhǔn)的案例剖析

閱讀:2發(fā)布時間:2025-7-3

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      一 科氏力質(zhì)量流量計概述

      錦州精聯(lián)潤滑油添加劑有限公司調(diào)合裝置利用美國Micro motion公司生產(chǎn)的D型科氏力質(zhì)量流量計對加入調(diào)合釜內(nèi)的基礎(chǔ)油進(jìn)行計量??剖狭|(zhì)量流量計又叫直接式質(zhì)量流量計,由Micro motion公司首先開發(fā)出來的,所以也稱為Micro motion流量計,根據(jù)科里奧利(Coriolis)效應(yīng)制成的。假如在一個旋轉(zhuǎn)體系中,具有質(zhì)量m和速度V的物體,以角速度ω從里往外(反之亦然)運動,則物體會受到一個切向力,該切向力稱為科里奧利力,簡稱為科氏力Fc,記為:

      

      如圖1所示。科氏力質(zhì)量流量計由傳感器和變送器兩部分組成,傳感器的結(jié)構(gòu)很多,有的是兩根平行U型管,有的是兩根Ω型管,有的是兩根直管。盡管管子形狀不同,但都是在管子上加電磁激勵,使其振蕩,當(dāng)流體流過管子時,在科里奧利力作用下,管子會發(fā)生形變,通過光電檢測系統(tǒng)測量形變而測得液體質(zhì)量流量。 

    

      科氏力質(zhì)量流量計具有以下特點:

     (1)可直接測量質(zhì)量流量,與被測介質(zhì)溫度、壓力、密度、黏度變化無關(guān)。而其他各種質(zhì)量流量計多采用間接測量方法,即先測得體積流量,再進(jìn)行溫度、壓力、密度補償后求出質(zhì)量流量。
     (2)無可動部件,可靠性高。
     (3)線性輸出,測量精確度高,可達(dá)±0.1%~±0.2%。
     (4)可調(diào)量程比寬,可達(dá)1:100。
     (5)適用于各種液體,如腐蝕性、臟污介質(zhì)、懸浮液、兩相液體(液體中含氣體量<10%體積)等。

      二 科氏力質(zhì)量流量計在調(diào)合裝置中的應(yīng)用

      在調(diào)合裝置生產(chǎn)工藝中,利用MP201泵將TK107立罐中的基礎(chǔ)油加入調(diào)合釜BLR201中,科氏力質(zhì)量流量計FQ201用來累計進(jìn)入BLR201中的基礎(chǔ)油總量。操作員預(yù)先在DCS的FQ201儀表面板上設(shè)置需加基礎(chǔ)油的總量,對上次實測累積量清零,并啟動本次計量功能,打開調(diào)合釜入口電磁閥V201并啟動基礎(chǔ)油泵MP201,F(xiàn)Q201開始對加入釜內(nèi)的基礎(chǔ)油計量。當(dāng)實測累計量達(dá)到FQ201中操作員設(shè)置的目標(biāo)量后,DCS內(nèi)自動送出聯(lián)鎖信號關(guān)閉調(diào)合釜入口電磁閥并停泵。BLR201上安裝了反吹風(fēng)式液位變送器LI201,用于監(jiān)測釜內(nèi)液位,以噸為單位,也為FQ201累計量提供了一個參考值。近期根據(jù)生產(chǎn)需要,裝置從一個臥罐TK204新鋪設(shè)一條管線至MP201泵,因此還可利用MP201泵將TK204罐中的基礎(chǔ)油加入到BLR201中,如圖2所示。

      三 故障現(xiàn)象

      當(dāng)采用新配管線加料后,利用TK204罐和MP201泵向BLR201輸送8t基礎(chǔ)油時,F(xiàn)Q201累計量達(dá)到8t后關(guān)閥停泵,BLR201釜上的液位計LI201只顯示5.7t,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于所需量。

      四 故障分析及原因

      (1)由于BLR201釜采用氮氣反吹風(fēng)法測量液位,因此最初懷疑氮氣壓力不夠造成液位儀表顯示偏低。查看公用工程畫面上的氮氣壓力指示值,裝置供氮正常。儀表維修人員確認(rèn)液位計LI201工作正常。
      (2)用檢尺方法測量液位,表明釜內(nèi)實際數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于8t。
      (3)由于采用的是新管線,懷疑管線處理后仍有殘留的雜渣進(jìn)人質(zhì)量流量計中。利用TK107內(nèi)的基礎(chǔ)油向BLR201補加2.3t后再檢尺,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量流量計工作正常。
      (4)由于FQ201是科氏力質(zhì)量流量計,與被測介質(zhì)的溫度、密度、壓力、黏度變化無關(guān),因此排除原料密度的略微不同對FQ201的影響。
      (5)查看工藝管線發(fā)現(xiàn)TK107至MP201入口采用的是4英寸管線,從MP201至BLR201采用3英寸管線,而從TK204至MP201入口之間新鋪設(shè)的管線由于空間有限,而采用了2英寸管線。泵入口管線是2英寸,而出口管線為3英寸。在加油過程中,發(fā)現(xiàn)泵出口壓力低,原來正常時FQ201的瞬時流量為30t/h,現(xiàn)在降至5t/h。由于新配工藝管線不合理,造成流量過低而形成緩流,無法充滿質(zhì)量流量計傳感器部分的U型管是引起本例故障的主要原因。
      (6)在科氏力質(zhì)量流量計中,需對傳感器管子進(jìn)行電磁激勵,使其振蕩。當(dāng)流體流過管子時在科里奧利力作用下,管子會發(fā)生形變,通過測量管子形變而測得流體質(zhì)量流量。在本例故障中,當(dāng)被測液體在未充滿管子的情況下緩慢流動時,對傳感器管子造成不平衡振動,因而影響了傳感器的性能和精確度,造成儀表讀數(shù)不準(zhǔn)。

      五 解決方法

      (1)關(guān)小泵出口手閥,增加泵出口壓力,F(xiàn)Q201的瞬時流量由5.7t/h增加到8t/h,但仍然無法滿足FQ201正常工作的條件,因此只好采用方法2。
      (2)TK204罐內(nèi)物料用完后,重新在罐底開4英寸口,并另選路徑鋪設(shè)4英寸管線至泵MP201入口處。重新送料FQ201工作正常。

      六 經(jīng)驗總結(jié)

      當(dāng)科氏力質(zhì)量流量計出現(xiàn)流量不準(zhǔn),或批量累計值與實際值不符的情況時,產(chǎn)生的原因有多種。有些原因可以在傳感器/變送器處確定下來,有些原因則需要評估工藝條件變化才能確定下來。在故障分析判斷過程中,通常會用到以下工具:數(shù)字式萬用表、智能手持終端(HART Communicator)、ProLink軟件程序、AMS軟件、Modbus主控制器(僅適用于RFT9739變送器),或者變送器的顯示屏(僅適用于3500或3700型變送器)。排除故障的方法可參見表。

故障排除表

序號步驟 下一步操作
1檢查流量校準(zhǔn)系數(shù)是否正確 否正確如正確進(jìn)入第2步;
如不正確修改并進(jìn)入第15步
2檢查流量單位 如正確,進(jìn)入第3步;
如果流量單位錯,修改并進(jìn)入第15步
3確認(rèn)流量表是否已經(jīng)準(zhǔn)確地
進(jìn)行了零點標(biāo)定
如流量表已準(zhǔn)確地校準(zhǔn)零點,進(jìn)入第4步;
如沒有準(zhǔn)確地校準(zhǔn)零點,進(jìn)行零點校準(zhǔn)并進(jìn)入第15步
4流量表的設(shè)置是按質(zhì)量
還是按體積進(jìn)行測量的
如設(shè)置的是按質(zhì)量測量,進(jìn)入第6步;
如設(shè)置的是按體積測量,進(jìn)入第5步
5檢查密度校準(zhǔn)系數(shù)是否正確如正確,進(jìn)入第6步;
如不正確,修改并進(jìn)入第15步
6確認(rèn)流體的密度讀數(shù)是否準(zhǔn)確如密度讀數(shù)正確進(jìn)入第7步;
如讀數(shù)錯誤進(jìn)入第11步
7確認(rèn)流體溫度讀數(shù)是否準(zhǔn)確如溫度讀數(shù)正確.,進(jìn)入第8步;
如讀數(shù)錯誤進(jìn)入第1 4步
8流量表的設(shè)置是按質(zhì)量
還是按體積進(jìn)行測量的
如設(shè)置的是按質(zhì)量測量,進(jìn)入第11步
如設(shè)置的是按體積測量,進(jìn)行第9步
9參照數(shù)的總量是否以固定的
密度值為依據(jù)得來
如總量是以固定值得來的進(jìn)入第10步;
如總量不是以固定值得來的,進(jìn)入第11步
10將流量單位改為質(zhì)量流量單位進(jìn)入第15步
11檢查是否有接地故障或接地不正確如接地正確,進(jìn)入第1 2步;
如不正確或有故障修理后進(jìn)入第15步
12檢查是否存在兩相流體如沒有兩相流體,進(jìn)入第13步
如存在兩相流體,解決問題后,進(jìn)入第15步
13檢查秤(或測量參考值)的準(zhǔn)確性

如準(zhǔn)確,進(jìn)入第1 4步;
如不準(zhǔn)確,修理后進(jìn)入第15步

14檢查流量表接線是否正確如正確,進(jìn)入第16步;
如不正確或有問題,修理或更換接線后,進(jìn)入第15步
15重新進(jìn)行計量操作,
檢查是否還存在同樣問題
如流速或總量正確,則說明已解決問題;
如流速或總量不對,重新進(jìn)行第2步到第16步的操作

      表中第15項是當(dāng)液態(tài)工藝介質(zhì)中含有空氣或氣體,或氣態(tài)工藝介質(zhì)中含有液體時,就會出現(xiàn)兩相流體。產(chǎn)生兩相流體的原因有如下幾種:

      (1)泄漏。在工藝管線的連接點、閥及泵的密封處有可能出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致空氣進(jìn)入液態(tài)工藝介質(zhì)中。在系統(tǒng)入口處也有可能進(jìn)入空氣。檢查系統(tǒng)的泄漏點并將其修復(fù)。
      (2)氣穴和閃蒸現(xiàn)象。當(dāng)系統(tǒng)處于或接近工藝液態(tài)介質(zhì)的蒸發(fā)壓力下工作時,造成氣泡進(jìn)入工藝液體中,就會產(chǎn)生氣穴和閃蒸現(xiàn)象。如果傳感器距離產(chǎn)生壓降的設(shè)備(如調(diào)節(jié)閥)很近,在該設(shè)備上游安裝傳感器能夠降低閃蒸的出現(xiàn)幾率:或者,增加傳感器下游的背壓也能夠減少氣穴和閃蒸現(xiàn)象的出現(xiàn)。
      (3)“濺流"(Cascade)。當(dāng)液體的流速降低到僅能部分充滿傳感器的管子時,就會出現(xiàn)“濺流"現(xiàn)象。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因通常是由于液體向下流向一個安裝在垂直管線上的傳感器。為了排除這種情況,液體應(yīng)該由下向上流向垂直安裝的傳感器。
      (4)測量系統(tǒng)中的高點。測量液體時,在系統(tǒng)的高處會收集到攜帶的氣泡(不凝氣泡)。如果液體流速很低,且/或高點相對于系統(tǒng)非常高,攜帶的氣泡就會增長并存留下來。如果氣泡混入液體并通過傳感器,就會出現(xiàn)大的測量誤差。一種可能的解決方法就是根據(jù)裝置情況和規(guī)程要求在系統(tǒng)的高點、傳感器的上游安裝排空閥(用于無害氣體)或消氣器(用于有害氣體)。
      (5)測量系統(tǒng)中的低點。測量氣體時,在系統(tǒng)的低處會收集到冷凝液。如果介質(zhì)的流速很低,且/或低點相對于系統(tǒng)非常低,冷凝液就會積累并保存下來。如果液體通過傳感器,就會出現(xiàn)測量誤差。一種可能的解決方法就是根據(jù)裝置的情況和規(guī)程要求在系統(tǒng)的低點、傳感器的上游安裝冷凝液排放閥。


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